机器人的工作原理正是相同的往复工作,优秀的机器人需要硬件和软件的相互配合,才能完成理想的工作效果。例如,自学习记忆编程等,在一些先进的机器人功能中实现了障碍物的自动检测和绕行,是一个高水平的检测+应用(程序)环境。
我不懂软件,我的强项是硬件修理,硬件处理问题,聪明的命令程序只是一堆数字代码,无法执行。自动机械臂是一个模仿人类操作的过程。关节由不同的伺服电机控制。它们需要向哪个方向摆动,伺服电机就运动,带动伺服电机**地控制行程。库卡的核心驱动装置,除了售后评估谁也无法获得其电气设备信息,这给维修带来了一定的困难。该kuka机械手用于焊接平台,车间配备4台相同的设备。
据客户现场技术人员介绍,该设备开机正常,可以自检,但有时工作一段时间后不能自动,有时不能手动学习编程。设备制造商多次派技术人员到工厂,但他们不能完全解决问题。有时线路有时不,我的**步是消除外围接线,让技术人员协助,连接线的焊接已经完全消除:没有松焊,没有生锈的连接,没有断线。在无故障的情况下确认开始工作,如预期,40分钟后有故障。
为了找出故障点是否在控制器中,对吧?信号处理板吗?控制能力?*直接的方式是代换法,但工厂生产是全速运转,三班倒的一天运作状态,代换肯定不行。这与电路,手动/自动开关是一个转换键,所以它应该是一个数字电路,也就是说,数字端口电源或电源损耗,也符合数字电路的工作原理。
沿着这条思路去找电路,把控制面板变成控制器,把控制器的信号通过信号处理板,再来控制电源。经过比较分析,确定数字信号进入功率控制器。剩下的就是修理电源控制器了。数字光耦合、静态测试正常,也想到机器人正常工作当电话接通时,不正常运行很长一段时间后,与ram加热,**次测试中,当检测到第七光电耦合器初级箝位二极管,阻抗显著下降,心里高兴,删除组件,10 k文件,亲爱的,只有1 k阻抗,严重的泄漏。这是新的,开始了,开始了,两个小时后,一切都好了。麻烦射击。
kuka机械手服务器,型号ksd1-08系列。故障现象为:电源正常,交通灯闪烁,自检失败,主屏幕报警,服务器未开机。库卡的伺服驱动采用直流供电方式,由电源控制器集中管理。电源指示灯闪烁正常,说明工作电源+24v已正常加载,其余5台服务器自检合格,说明直流电源也正常。屏幕报警电源接通,可能是服务器检测电路故障,也可能是服务器内部电源故障。
插上独立面板,检测直流电压为dc562v,直流检测电路正常,电流测量反馈电路正常,电压为2.5v。此时,初步判断服务器内部电源错误。把直流总线,独自工作24 v电源继续测试工作,+ 5 v电源是正常的,加上或者减去15 v电压是正常的,文件测试测试芯片的电源,发现只有8 v电压,正常应该是+ 16 v,拆除机器,仔细按照电路的趋势,*后发现腐蚀的标志在一个洞,发现的问题。但是kuka的PCB板工艺是**的,一般不可能发生腐蚀。在孔的旁边,有一个100uf的电容,外观很亮,但是离散热器很近,所以把电容拿开,可以看到电解液从电容里漏了出来。重新控制直流通孔钻,焊接通孔连接,+16v电压恢复正常。
直接现场测试,自测即可通过。故障排除。
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